中鋁連城分公司500kA電解系列改革求變
2014年08月01日 15:10 2293次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 科技創(chuàng)新 作者: 蔡應科 馬軍成
中鋁連城分公司500kA電解系列投產以來,8項主要指標中,平均電壓、氧化鋁單耗、氟化鋁單耗、動力電耗和壓縮空氣單耗5項指標已經達到或優(yōu)于設計指標,但關鍵指標電流效率、直流電單耗、陽極毛耗一直不理想。為了盡快改善指標,500KA電解系列系統(tǒng)梳理總結了存在的問題,按照總部和分公司市場化改革的要求,從以電解區(qū)域為中心的一體化管理改革和技術創(chuàng)新兩方面著手,雙管齊下,扭轉了生產上的被動局面。
以電解區(qū)域為中心的一體化管理改革,就是由分廠公開選聘區(qū)長,組建區(qū)域管理團隊,區(qū)域實行目標責任管理、風險抵押,員工實行雙向選擇,將設備維護、槽控下位機人員劃歸區(qū)域管理,把安全、生產、技術、設備、現(xiàn)場“五位一體”,實行責任承包、風險抵押、目標考核,明確了責任和目標,縮小了管理跨度。
面對新調整的目標任務,各區(qū)域不等、不靠,從換極組長、值班區(qū)長到普通職工個個直面困難,紛紛出主意、想辦法,嚴格工藝紀律的執(zhí)行,加快速度規(guī)整爐膛,提高各項技術條件合格率,強化換極質量,提高保溫料覆蓋標準,為低電壓技術路線的持續(xù)推行創(chuàng)造良好的條件。
在新的管理架構下,職工的心態(tài)悄悄發(fā)生了變化,清晨6點,大部分上白班的職工已經進入廠房,晚上9點甚至還沒有下班。他們憋著勁、咬著牙,把壓力和風險變?yōu)閯恿蜋C緣,一步步踩倒荊棘和坎坷,一步一步用無憾的付出換取無愧的收獲。
在實行一體化管理的同時,技術創(chuàng)新工作穩(wěn)步推進。從調整完善技術路線入手,確立“穩(wěn)定兩個基礎、減少一個影響、做好一個保障”的總體思路,具體就是實行髙鋁水、高分子比、低槽溫、低氧化鋁濃度、低電解質、低陽極效應系數(shù)的“兩高四低”技術路線。一是針對陽極掉渣爆塊嚴重的問題,降低系列電流強度,以降低陽極電流密度,減少病變陽極減少槽內碳渣量;二是針對電解質體系中Li鹽含量高、槽溫低、氧化鋁溶解性差的問題,打通系統(tǒng)的制約環(huán)節(jié),實現(xiàn)不同廠家氧化鋁混用;三是針對天車帶料量不能保證生產需要的問題,將顎破破碎料二次打入電解質破碎系統(tǒng),增加天車帶料用量,減輕職工工作量,縮短職工上班時間;四是針對電解槽熱平衡難以維持技術條件偏差大的問題,適當調整槽內鋁量;五是針對破碎料中炭渣炭粒含量大的問題,將換極時抓出的物料單獨存放,進行浮選處理,從而使炭渣徹底退出物料循環(huán)系統(tǒng)。技術條件上將電壓適當提高20~30mV,分子比保持2.80~2.85,槽溫保持925~935℃,鋁水平保持23~24cm,電解質水平保持17~19 cm,氧化鋁濃度保持1.5~2.5%,同時每區(qū)域選一個6連續(xù)槽段進行側壁溫度跟蹤,使爐膛內型的變化順應生產穩(wěn)定向好的需要。
管理改革和技術創(chuàng)新帶來了新氣象。不到三個月時間,電解槽運行狀況出現(xiàn)了顯著變化,電解質清亮程度明顯提高,錘頭長包、塌殼冒火、陽極氧化大幅減少,換極后噪聲值大幅降低。從指標狀況看,在統(tǒng)一的髙鋁水、高分子比、低槽溫、低氧化鋁濃度、低電解質、低陽極效應系數(shù)的“兩高四低”技術路線下,爐膛內型越來越規(guī)整,人為對電解槽本體和控制系統(tǒng)的干擾越來越少,極距的均一性不斷向好,目前核實電流效率與5月份相比提高了2.54個百分點,直流電耗降低355kW·h/t·Al,陽極毛耗降低19.551 kg/t·Al,原鋁液99.70以上率提高13.34個百分點。
責任編輯:寧天
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