中鋁中州分公司實施扁平化管理 提高三大效率
2015年01月27日 10:15 5434次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 鋁資訊 作者: 申三中
中國鋁業(yè)中州分公司向改革要紅利,通過創(chuàng)新體制機制,強化內(nèi)部管理,全面提高管理效率、勞動生產(chǎn)率和資源利用效率。2014年,該公司噸氧化鋁完全成本較年度預(yù)算降低55元,同比增效2億多元。
實施扁平化管理 提高管理效率
2014年,該公司在公司層面大力整合管理部門、二級單位職責與機構(gòu),壓縮管理層級,實施扁平化管理。
該公司營銷物流單元是扁平化管理改革的先行者。2014年年初,該公司交給他們一項新任務(wù):在實現(xiàn)兩端市場對沖的基礎(chǔ)上增加效益6000萬元。
當時,氧化鋁市場售價持續(xù)低迷,一季度出現(xiàn)對沖赤字,要完成這個任務(wù),壓力陡增。在分析各種原因后,只有實施管理變革,才能攻下這個“橋頭堡”,成為大家的共識。
該公司實施質(zhì)檢、倉儲和物資配送業(yè)務(wù)重組,成立聯(lián)合銷售服務(wù)中心,精簡管理機構(gòu),建立應(yīng)對市場的快速反應(yīng)機制和優(yōu)質(zhì)服務(wù)機制。同時,采用市場、庫存、消耗、效益的“四位一體”分析法,優(yōu)化供應(yīng)商管理,建立“后評價機制”等多種方法,準確把握市場節(jié)奏,靈活調(diào)整供銷策略。2014年,他們將對沖贏利一億多元的業(yè)績握在了手中。
在公司層面大力推進扁平化管理的同時,本著“優(yōu)化資源、精簡高效”的原則,該公司各個二級單位也結(jié)合實際,不斷優(yōu)化內(nèi)部管控體系。
新成立的中州礦業(yè)汝州分公司不設(shè)車間科室,礦領(lǐng)導(dǎo)直接管理到工區(qū)班組,縮短管理層級。第二氧化鋁廠將職能科室合并為三個專業(yè)管理中心,突出服務(wù)職能,讓專業(yè)的人干專業(yè)的事。氧化鋁廠出臺領(lǐng)導(dǎo)干部“結(jié)對子”掛鉤班組制度,班子成員每周深入基層、協(xié)調(diào)解決問題形成常態(tài)化。
一年來通過推進管理改革,該公司機構(gòu)數(shù)量減少了7個。同時,通過下放礦山、生產(chǎn)、裝備、能源、營銷等管理部門職能,與相關(guān)二級單位重組、合并,組建了礦產(chǎn)資源、生產(chǎn)運營、營銷物流、工程技術(shù)、后勤服務(wù)五大中心,每個中心摸擬一個單位運行,管理效率得到了有效提升。
優(yōu)化員工配置 提高勞動生產(chǎn)率
破解“三個和尚沒水吃”的關(guān)鍵在于優(yōu)化員工配置,完善薪酬激勵機制,提高勞動生產(chǎn)率。
煤氣站目前雖然減員56%,班組數(shù)壓縮三分之二,然而他們的勞動生產(chǎn)率卻登上了業(yè)內(nèi)冠軍的領(lǐng)獎臺。從該站主控室到最遠的煤氣發(fā)生爐,步行往返一次需要10多分鐘。這點時間在一些人眼里只是抽根煙的功夫,但該站員工卻從家里搬來自行車,在各個發(fā)生爐間騎行,為的是更快地進行爐況檢查和操作。“每個人都在想辦法提高效率。站里的效益好了,按照績效考核方案,我們的收入也能提高。”員工李戰(zhàn)成說。
據(jù)了解,該站建立了垂直考核體系,實行日工資制度,績效工資占工資總額的70%。“不僅如此,我們還實行捆綁式考核,只有各個班組的指標都好了,大家才能拿到更多的獎勵。這樣就避免了‘單兵突擊’,形成了‘大兵團’協(xié)同,結(jié)果是員工的收入和整體效益同步提高。”該站負責人王繼恩說。
管理大師德魯克說過:“如果你不能評價,你就無法管理。”如何發(fā)揮好績效考核的杠桿作用,該公司其他單位也做出了實踐:第二氧化鋁廠的指標貨幣化考核、氧化鋁廠的“單班效益核算、每日損失追究”制度、熱電廠的“價值定績效”考評體系、中州鋁建的計件制工資制度等,都對提高員工的積極性起到了推波助瀾的作用。
第二氧化鋁廠分解車間實行分解、精濾主操合并,原來4人看管4條生產(chǎn)線,變?yōu)?人看管5條生產(chǎn)線。熱電廠供水車間通過技術(shù)改造,將人工定期操作的排污泵改為自動化控制,零排放崗位實現(xiàn)了無人值守運行。特別是九力科技按照各個崗位5%的人員比例實行定期流動,打破了“一個崗位干退休、一個單位呆到底”的僵化模式。
據(jù)人力資源部負責人高衛(wèi)生介紹,該公司目前已出臺方案,計劃采用創(chuàng)新經(jīng)營模式、政策性安置等措施,到2015年底,大幅度分流現(xiàn)有員工,形成多元化的經(jīng)營格局。屆時,企業(yè)的勞動生產(chǎn)率將大幅度提高。
優(yōu)化流程指標 提高資源利用效率
氧化鋁生產(chǎn)的消耗主要有原料消耗和能源消耗。其中原料消耗的“大頭”是鋁土礦,能源消耗主要有蒸汽、煤、水等。
第二氧化鋁廠作為該公司氧化鋁生產(chǎn)的主體單位,在生產(chǎn)組織過程中堅持“精益生產(chǎn)、指標優(yōu)先、能源總控、梯次利用”的生產(chǎn)組織原則,狠抓“三大規(guī)程”執(zhí)行,強化標準化作業(yè)理念,提高關(guān)鍵指標的合格率和生產(chǎn)運行的內(nèi)在質(zhì)量。同時,以關(guān)鍵指標獎、“指標王評比”等勞動競賽為載體,調(diào)動崗位員工精益操作的積極性,提高資源利用效率。其中,鋁土礦礦耗、蒸汽汽耗、水耗同比下降了8.67%、14.14%和35.58%。
裝備能源部作為該公司能源管理的主要部門,在全公司大力推進能源運營轉(zhuǎn)型工作,通過對能源管理控制日報表分析,強化能源總量控制。該部定期組織召開研討會,強化各單位數(shù)據(jù)的準確性。每天組織跟蹤重要指標,對能源控制手段進行分析后,制定相應(yīng)的降低能耗措施。2014年,該公司先后組織了“改變鍋爐運行模式、暖氣改造、水系統(tǒng)改造”等流程節(jié)能優(yōu)化工作,實現(xiàn)了能源利用最優(yōu),能源消耗最小的目標。
科技創(chuàng)新是推進資源消耗減量化的“利器”。該公司開動技術(shù)進步的“引擎”,組織開展《提高拜耳法種分分解率工藝技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用》等12項技術(shù)攻關(guān)項目,解決生產(chǎn)難題,實現(xiàn)精益化生產(chǎn)。特別是溶出一、二組改造項目順利投用后,產(chǎn)能提高了5%,蒸汽消耗降低20%。2014年,該公司科技創(chuàng)新產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益5000萬元。
以“能源總量控制、能源梯次利用”為指導(dǎo)思想,按照“低投入、高產(chǎn)出”的生產(chǎn)組織原則,該公司通過不斷優(yōu)化流程指標,能源利用效率顯著提高。2014年,該公司噸氧化鋁工藝能耗同比降低約100公斤標煤。
責任編輯:李卓
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