內(nèi)外兼修練功御寒
山西鋁第二氧化鋁廠大力推進(jìn)降本增效工作側(cè)記
2015年03月13日 15:9 18463次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 氧化鋁 作者: 楊 紅 賀桂萍
一處處色彩化的標(biāo)示線映襯著模范單位創(chuàng)建的足跡與夢(mèng)想,一條條新架設(shè)的管線記載著節(jié)汽工藝改造的艱辛與不易,一個(gè)個(gè)生產(chǎn)難題的逐一破解凸顯著黨員消除浪費(fèi)的引領(lǐng)與帶動(dòng)……2014年,山西分公司第二氧化鋁廠在主體設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率上狠下功夫,關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)屢創(chuàng)新高,高壓溶出月平均進(jìn)料量持續(xù)保持較高水平,先后三次刷新歷史紀(jì)錄,較2013年全年月累計(jì)平均提高56m3/h;蒸汽單耗較2013年全年降低0.18T/T-AO,節(jié)約費(fèi)用1800余萬元;溶出五系列運(yùn)行周期最長達(dá)到46天,領(lǐng)先同行業(yè)先進(jìn)水平……最優(yōu)拜耳法氧化鋁生產(chǎn)線基本框架初步形成。
打好基礎(chǔ)管理“基本功”
唱戲要天天吊嗓子,習(xí)武要日日站馬步。而對(duì)于企業(yè)來說,基礎(chǔ)管理就如同“吊嗓子”、“站馬步”一樣,看似簡單,但它是發(fā)展基本功,是企業(yè)茁壯成長的內(nèi)功與內(nèi)力。2014年4月份開始,第二氧化鋁廠以模范單位創(chuàng)建為契機(jī),打好現(xiàn)場管理、標(biāo)準(zhǔn)化管理、規(guī)范化管理等基礎(chǔ)管理基本功,目視化管理工具的應(yīng)用給43個(gè)運(yùn)行崗位帶來變化的同時(shí),標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的操作理念也讓人、機(jī)、料、環(huán)等資源充分創(chuàng)造價(jià)值。
溶出車間是第二氧化鋁廠生產(chǎn)系統(tǒng)的核心工序,大修、技改、計(jì)劃停車檢修項(xiàng)目較多,系列倒組時(shí)檢修項(xiàng)目多達(dá)幾十項(xiàng),每個(gè)月近百小時(shí)的檢修作業(yè)過程中,管理的規(guī)范化程度成為影響檢修效率重要因素。
檢修工作票是檢修、運(yùn)行人員雙方共同持有、共同強(qiáng)制遵守的書面安全約定,曾擔(dān)任過點(diǎn)檢站長的張純明深知簽票程序的嚴(yán)肅性和重要性。張純明將目視化管理引入到日常工作中,嚴(yán)格按照工作內(nèi)容制作出工作票標(biāo)準(zhǔn)塑封卡,并將崗位員工填寫部位加以紅色標(biāo)注。填寫內(nèi)容、負(fù)責(zé)人姓名、檢修時(shí)間一目了然,規(guī)范化的填寫流程,在保證簽票質(zhì)量的同時(shí)杜絕了拖延現(xiàn)象的發(fā)生,大大縮短了施工時(shí)間。
“三卡”目視化管理打造出“傻瓜式操作現(xiàn)場”、工作場所人性化管理的植入,強(qiáng)化基礎(chǔ)管理使第二氧化鋁廠在實(shí)現(xiàn)軟件管理程序化的同時(shí),也推動(dòng)著關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的不斷攀升,高壓溶出五系列運(yùn)行周期達(dá)到原設(shè)計(jì)周期二倍,在同行業(yè)處于領(lǐng)先地位,月累計(jì)平均進(jìn)料量較計(jì)劃提高29m3/h,7月份,連續(xù)10天保持1600 m3/h高產(chǎn),實(shí)現(xiàn)歷史性突破。
練好工藝改造“降本內(nèi)功”
面對(duì)嚴(yán)峻的市場形勢(shì),作為氧化鋁產(chǎn)品制取的生產(chǎn)第一線,更應(yīng)從生產(chǎn)管理各個(gè)角度挖掘降本空間,對(duì)于第二氧化鋁廠而言,深入開展系統(tǒng)優(yōu)化、創(chuàng)新生產(chǎn)工藝,深挖技改研發(fā)潛力,才是實(shí)現(xiàn)降本增效的有效途徑。2014年,通過抓好重點(diǎn)成本消耗指標(biāo),該廠整體汽耗持續(xù)降低,全年節(jié)約費(fèi)用達(dá)1800余萬元。
“倘若這兩組蒸發(fā)器稍微加以改造,就能節(jié)省大量新蒸汽和巨額的備件費(fèi)用。”對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)回來后,兄弟單位的新方法、新理念不斷沖擊著技術(shù)人員,蒸發(fā)車間主任王增強(qiáng)也有了新打算。
蒸發(fā)車間是第二氧化鋁廠蒸汽消耗大戶,對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)后,他們發(fā)現(xiàn)原Ⅰ、Ⅱ組蒸發(fā)器相比新投用的Ⅲ組蒸發(fā)器關(guān)鍵在于它的出料方式上。于是,技術(shù)人員大膽提出系統(tǒng)改造方案,一番精心設(shè)計(jì)和施工后,蒸發(fā)器進(jìn)料量提高了150m3/h,大大提高了蒸發(fā)器運(yùn)行效率和調(diào)礦苛堿濃度穩(wěn)定。2014年12月份,蒸發(fā)車間蒸汽單耗降至0.64T/T-AO創(chuàng)歷史最低水平。
在機(jī)組一次乏汽、二次乏汽、冷凝水利用上,第二氧化鋁廠更是做足了文章。2014年11月14日溶出三、四、五系列高閃乏汽再利用項(xiàng)目,月節(jié)約費(fèi)用近兩百萬元;截至目前,蒸發(fā)器大部分采用的是溶出機(jī)組乏汽及高壓冷凝水,百余度的廢汽得到回收再利用,經(jīng)濟(jì)效益非??捎^。
演繹消除浪費(fèi)“創(chuàng)爭功”
實(shí)現(xiàn)降本增效不僅是企業(yè)的事,更是每一名一線干部員工的事。第二氧化鋁廠共有203名黨員,黨員崗位覆蓋率達(dá)100 %,他們以點(diǎn)帶面,立足本職,創(chuàng)先爭優(yōu),在熱點(diǎn)、難點(diǎn)、焦點(diǎn)問題上下功夫,在生產(chǎn)瓶頸上下功夫,“黨組織抓持續(xù)改善,黨員抓消除浪費(fèi)”專項(xiàng)工作的扎實(shí)開展,更是全面激發(fā)了廣大干部員工創(chuàng)造熱情。
“磨房泥漿到處流,人人踩著磚頭走。”員工們?cè)?jīng)這樣形容礦制車間磨房環(huán)境衛(wèi)生。原料磨是礦制車間大型主體設(shè)備,一直以來,磨皮螺栓經(jīng)常性漏料、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率低、磨機(jī)本體及現(xiàn)場地面衛(wèi)生狀況差,成為車間近年來難以徹底治理的一個(gè)難題。
“以前,磨子襯板的墊子是石棉板制成的,經(jīng)過長時(shí)間的腐蝕后,石棉板就會(huì)逐漸破碎;即使每天用扳手緊固螺栓,還是解決不了問題。”支部書記景開廣介紹說。2014年8月份,針對(duì)這一疑難問題,礦制車間確立了黨員帶頭消除浪費(fèi)改善點(diǎn)攻關(guān)組,待磨機(jī)檢修時(shí),技術(shù)黨員多次鉆到圓筒一樣的磨子里,現(xiàn)場勘察,反復(fù)嘗試各種試驗(yàn)。
經(jīng)過幾個(gè)星期的努力,經(jīng)過材料反復(fù)對(duì)比,最終將磨子襯板的墊子換成了耐酸堿的橡膠板,將人工緊固螺栓更換成氣動(dòng)扳手。這樣一來,每周只要定期對(duì)磨機(jī)螺栓緊固幾下,就能基本解決磨皮螺栓漏料的問題,現(xiàn)場環(huán)境大為改觀的同時(shí),設(shè)備臺(tái)時(shí)產(chǎn)能和整體運(yùn)轉(zhuǎn)效率也相應(yīng)大幅提高,并創(chuàng)下影響高壓溶出產(chǎn)量為零的好成績。
以點(diǎn)帶面,重點(diǎn)突破,第二氧化鋁廠黨員干部立足本職創(chuàng)先進(jìn)、爭優(yōu)秀,將攻克生產(chǎn)難題作為展現(xiàn)自我價(jià)值的舞臺(tái),而消除浪費(fèi)改善點(diǎn)這一運(yùn)營轉(zhuǎn)型平臺(tái),讓更多的一線黨員運(yùn)用精益管理的工具和方法,克服困難,迎難而上,將“爭創(chuàng)”過程演繹的淋漓盡致。2014年,第二氧化鋁廠黨委專項(xiàng)工作申報(bào)立項(xiàng)共計(jì)145個(gè),結(jié)題90個(gè),正在實(shí)施55個(gè),年產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益達(dá)98.48萬元,一線黨員們?cè)谄椒驳膷徫簧蟿?chuàng)造出了不平凡的業(yè)績。
責(zé)任編輯:四筆
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