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國際領先水平的技術是如何煉成的——中州鋁業(yè)大型回轉窯承托傳動系統(tǒng)優(yōu)化及循環(huán)再造技術開發(fā)側記

2024年12月10日 11:59 1449次瀏覽 來源:   分類: 科技創(chuàng)新   作者:

近日,在中國有色金屬工業(yè)協(xié)會科技成果評價會上,中鋁中州鋁業(yè)有限公司“大型回轉窯承托傳動系統(tǒng)優(yōu)化及循環(huán)再造技術研究”技術成果得到了專家組的一致好評。

“國內外測量技術是靜態(tài)測量,也就是停窯才能測量,采用水準儀、經緯儀、鋼絲拉旁線等手段進行測量。”專家組成員說,這種傳統(tǒng)測量技術所測數(shù)據(jù)與實際誤差較大,導致檢修、調整后的回轉窯運行狀況不穩(wěn)定。中州鋁業(yè)創(chuàng)新發(fā)明的此項動態(tài)測量技術,不僅實現(xiàn)了不停窯狀態(tài)下的測量,而且減少了大量的人工計算過程,使工作效率大幅提升。

長100米、直徑4.5米的大型回轉窯是燒結法氧化鋁生產的主要設備,具有重要作用?;剞D窯在長期運行過程中,會出現(xiàn)窯體表面形變,導致窯體中心線偏移,從而引發(fā)一系列設備故障,影響正常生產。中州鋁業(yè)現(xiàn)運行5臺回轉窯,每年都會發(fā)生停窯檢修、更換托輪事件。一臺回轉窯開停一次,將直接損失近20萬元。

2022年,中州鋁業(yè)回轉窯頻繁出現(xiàn)托輪瓦發(fā)熱、擋輪損壞、窯體上下行難以控制等設備故障,嚴重影響了氧化鋁產量。為此,中州鋁業(yè)成立技術攻關組,以解決生產“卡脖子”問題。

“牛教授”勇?lián)厝?/strong>

“能針對存在的問題提出解決辦法,就邁出了創(chuàng)新的第一步。”攻關組成員中州新材料裝備能源科教授級高級工程師牛永賀說。經過廣泛深入的討論,該組很快確定了研究方向,緊密圍繞回轉窯系統(tǒng)測量技術展開攻關。

在30多年的職業(yè)生涯中,牛永賀主持參與了數(shù)次技術研發(fā),先后獲得發(fā)明專利2項,實用新型專利8項,領導同事都尊稱他為“牛教授”。攻關課題確定下來后,牛永賀便利用工余時間理清技術思路,設計方案,分步驟按計劃推進技術研究工作。

“回轉窯在運行過程中,托輪和窯體的中心線處于平行狀態(tài),一旦出現(xiàn)窯體上下行運行不穩(wěn)定、托輪瓦發(fā)熱及磨損等現(xiàn)象,大多跟窯體中心線偏移有關。”牛永賀說,“這就要以測量數(shù)據(jù)作支撐,調整托輪角度,使兩者達到平行狀態(tài),才能消除設備隱患故障。”

1988年,畢業(yè)于昆明工學院的牛永賀被分配到中州企業(yè),先后在檢修廠、機動處、中州新材料等單位從事窯、爐、磨等大型設備檢修相關工作,對窯的構造、特點及相關設備技術指標了如指掌。

“只有研究出先進的窯線測量技術,為調整承托傳動系統(tǒng)提供科學可靠的數(shù)據(jù)支撐,才能確保回轉窯安全穩(wěn)定運行。”牛永賀介紹,以往是邀請武漢一家測量機構前來測量,一臺窯花費10萬元,只測窯體中心線不測托輪中心線;得到測量數(shù)據(jù)后,檢修人員結合數(shù)據(jù)通過現(xiàn)場的觀察、判斷,來調整托輪角度,整個測量和調整過程至少需要10天,工作效率低、成本高。在牛永賀的帶領下,攻關組成員積極主動“揭榜掛帥”領任務,分工協(xié)作,協(xié)同推進。

潛心研究 發(fā)明“獨門絕技”

牛永賀充分發(fā)揮英語水平較高這一優(yōu)勢,常常利用互聯(lián)網學習了解國際上氧化鋁生產工藝技術及設備技術等最新知識。說起國際上丹麥的史密斯、德國的波利丘斯這些回轉窯生產商,他們的窯具有什么特點和優(yōu)勢,他更是如數(shù)家珍。

通過多日的網絡查找,牛永賀發(fā)現(xiàn)俄羅斯有關回轉窯技術比較先進,于是,他將俄羅斯人撰寫的《回轉設備幾何數(shù)據(jù)精密分析》學術論文全文翻譯下來,潛心研究,并結合企業(yè)回轉窯實際情況,開展技術創(chuàng)新,學以致用。

他利用三點定圓原理,建立了一個數(shù)學模型,根據(jù)這個數(shù)學模型在電腦上設計編制出“回轉窯承托傳動系統(tǒng)測量調整數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)”軟件?,F(xiàn)場測得托輪、齒輪中心線、窯體中心線等數(shù)據(jù)后,利用軟件對測量數(shù)據(jù)進行計算、處理分析,結果數(shù)據(jù)更精確,效率更高。“1天測,2天調,3天搞定。”牛永賀笑著說。

事實勝于雄辯 提效降本

問題從實踐中來,創(chuàng)新也要應用到實踐中去。今年7月份,中州鋁業(yè)5#回轉窯窯體下行比較嚴重,二檔擋輪的軸承存在異響,大齒圈剮蹭齒圈罩。牛永賀帶領攻關組成員,開始對承托系統(tǒng)進行調整。他堅守現(xiàn)場指導作業(yè),經過連續(xù)20小時的不懈努力,成功消除設備故障。10月份,牛永賀被邀請到同行業(yè)指導調整窯系統(tǒng),他周密部署,耐心指導,僅用15分鐘就完成調整工作??吹交剞D窯平穩(wěn)轉動,牛永賀的技術再次得到大家的肯定。經過操作實踐驗證,該測量技術為回轉窯系統(tǒng)精細調整提供了有力支撐,有效解決了多起系統(tǒng)設備隱患故障,為5#回轉窯連續(xù)運行400多天奠定了堅實基礎。

此外,牛永賀還帶領攻關組成員研發(fā)出了一系列相關設備檢修創(chuàng)新技術,如托輪在線磨修技術、托輪軸修復技術、托輪結構和主減速機潤滑油站結構改進等技術,不僅解決了窯線測量發(fā)現(xiàn)的多點設備隱患故障,也實打實地降低了生產成本。

該技術成果自2022年在中州鋁業(yè)推廣應用以來,已累計創(chuàng)效益2700余萬元。

責任編輯:任飛

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